细纱纺纱器材的性能特点与工艺技术适应性探讨
南阳纺织集团有限公司 陈国亮 李增义 马永林 井国玲
摘要:本文从上下肖、新型集合器、压力棒隔距块等方面对其性能特点进行了说明,以及对工艺的要求及适应性进行了分析探讨,并通过试验进行验证,来提高成纱质量。
关键词:纺纱器材 性能特点 工艺技术 浮游纤维
1前言
在纺织行业日益激烈竟争的时代,市场对产品质量要求越来越高,客户标准也越来越严,很多企业在不断更新设备的同时,采用新型纺纱器材,并根据不同纺纱器材的性能特点配置相适应的纺纱工艺,产品质量得到了稳定提高。本文从上下肖、新型集合器、压力棒隔距块等方面对其性能特点进行了说明,纺纱器材对工艺的要求及适应性进行了分析探讨,并通过试验进行验证,来提高成纱质量。
2新型纺纱器材的性能与工艺要求
2.1碳素上肖的选用
我们现在选用的上肖有DL14270,与以前使用的SX3-6833T相比,DL14270钳口面由1.7加宽到3.5或4.0,这样加大了皮圈钳口压力,钳口压力大小直接影响须条的紧密度和浮游纤维的控制,根据这一特点,能够适应现代新型粗纱机重定量、大捻度对细纱的要求,能更好的握持纤维,使纤维变速点稳定,减少因牵伸力增大而引起上肖组合件的震动,防止机械波产生。
为此我们对两种钳口面宽度的上肖进行纺纱试验(下肖为新型下肖),品种为C16.2 K,其结果如下表:
上肖
|
上肖钳口面宽
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
SX3-6833T
|
1.7mm
|
15.34
|
16
|
135
|
140
|
2.28
|
DL14270
|
3.5mm
|
14.87
|
10
|
115
|
125
|
2.01
|
从上表可以看出,上肖钳口面宽3.5mm与1.7mm相比条干下降近0.5个百分点,细粗节明显减少。
2.2新型下肖的选用
下皮圈肖分为传统下肖和新型下肖,两种下肖几何形状不同。从设计角度分析,新型下肖其特点在于,拱形弹性层面加宽,比传统下肖要宽1.5mm,钳口平面宽度缩短2mm,其几何形状对加强皮圈钳口的摩擦力界十分有利,有利于控制皮圈钳口浮游纤维,有利于皮圈中部压力增加,使进入皮圈钳口的粗纱紧密度增强,控制纤维的提前变速,有利于条干均匀度。新型下肖控制纤维的能力较强,对于纤维整齐度差,短绒多的原料其优势较明显,能改善生产环境和降低企业的生产成本。纺整齐度好的化纤原料时,成纱质量有所改善,但优势并不明显。下销的前缘改薄而平台位置相对下降,减少了纤维对胶辊的反包围弧,有利于控制纤维运动,改善成纱质量。由于该下销对胶圈中部的控制力增强,工艺上要求前罗拉钳口的握持力同时增加,否则容易出硬头纱。
两种下肖纺纱性能对比如下(上肖钳口面宽3.5):C18.2T
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
普通
|
14.50
|
5
|
99
|
109
|
2.80
|
新型
|
14.01
|
2
|
90
|
100
|
2.56
|
赛络纺粘胶R14.7K
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
普通
|
12.14
|
1
|
23
|
32
|
2.2
|
新型
|
11.89
|
1
|
16
|
26
|
2.1
|
由实验可知,新型下肖比普通下肖在成纱质量上都有提高,纺棉品种比整齐度好的纺粘胶品种优势更明显。
2.3上下肖的合理优化工艺配置
我们使用的上肖DL14270其钳口面宽为3.5和4.0,下肖有新型下肖和普通下肖,根据各自的性能特点,通过试验可知,合理的上下肖配置,对成纱质量的影响很大。实验分四组结果如下:品种C18.2T
第一组
上肖
|
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
3.5
|
新型
|
13.98
|
1
|
79
|
80
|
2.18
|
4.0
|
新型
|
14.73
|
3
|
143
|
87
|
2.34
|
第二组
上肖
|
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
3.5
|
普通
|
14.75
|
7
|
83
|
96
|
2.45
|
4.0
|
普通
|
14.33
|
4
|
78
|
82
|
2.15
|
第三组
上肖
|
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
3.5
|
普通
|
14.33
|
1
|
81
|
93
|
2.51
|
3.5
|
新型
|
13.88
|
0
|
59
|
83
|
2.40
|
第四组
上肖
|
下肖
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
4.0
|
普通
|
14.24
|
4
|
82
|
89
|
2.52
|
4.0
|
新型
|
14.53
|
3
|
86
|
101
|
2.60
|
通过试验结果分析,钳口面宽为3.5的上肖和新型下肖工艺配置、钳口面宽为4.0的上肖和普通下肖工艺配置比较合理。
2.4 新型集合器的选用
2.4.1新型集合器性能特点
我们大量使用的集合器是框型吊挂式新型集合器,与传统线接触型集合器相比,新型集合器散热空大,使集合器与皮辊在运转摩擦中易散热,减少了胶辊发热静电吸附纤维的现象;曲率半径大,与胶辊的接触面增大,不易跑偏,并有利于使用大直径胶辊;重量重,经称量,线触型集合器为1.01g/个,新型集合器为1.29g/个,比线触型重0.28g/个,同时高度比线触型集合器高1mm,因此,新型集合器搁置稳定性增强,运转中重心稳定,集合器游动灵活,解决了集合器轻浮而跑偏的问题。
2.4.2集合器的使用与工艺适应性
集合器开口的大小要适应纺纱号数、牵伸倍数及前罗拉皮辊钳口和集合器的距离;集合器的安装与浮游区长度有关,我们细纱工艺配置为
前中罗拉隔距
|
18
|
中皮辊位置
|
0
|
前中罗拉中心距
|
43
|
前皮辊前冲
|
+3
|
胶圈接触长度
|
35.5
|
浮游区长度
|
10.5
|
浮游区长度10.5mm安装集合器时浮动间隙小,集合器不易游动,碰胶辊胶圈跑偏和积花,产生断头和条干恶化。我们将中皮辊后置2mm,浮游区改为12.5mm后,集合器发挥了比较好的作用。集合器间隙大小还和前胶辊直径大小有关,胶辊直径大,上肖前沿到胶辊外圆表面距离短,集合器间隙小;胶辊直径小间隙大。当影响到集合器游动时可适当调节前皮辊前冲量或中皮辊位置。
选用集合器纺赛络纺粘胶14.7K试验数据为
|
毛羽H
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
无集合器
|
3.67
|
12.85
|
4
|
12
|
18
|
3.00
|
线触型
|
3.50
|
12.50
|
2
|
10
|
13
|
2.70
|
新型
|
3.40
|
12.15
|
0
|
10
|
12
|
2.67
|
由实验可知,选用新型集合器毛羽H下降显著,成纱条干CV%、千米粗细节、棉结都有显著改善。
2.5压力棒隔距块的使用
压力棒隔距块是在细纱主牵伸区采取附加摩擦力界的工艺措施,加强对浮游纤维的控制,使用机理是利用摩擦力界的作用控制浮游纤维的运动。对比试验如下:品种C18.2T
|
毛羽H
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
2.5隔距块
|
4.5
|
15.03
|
20
|
148
|
120
|
2.1
|
2.75压力棒隔距块
|
5.1
|
14.06
|
12
|
133
|
100
|
3.9
|
通过试验,使用压力棒隔距块后,成纱条干CV%下降近1个点,千米细节、粗节、棉结都有下降,效果明显,但是毛羽H有所恶化,管间CVb%有所增加,2.75压力棒隔距块出硬头严重,断头多,工艺技术需要作调整。
2.5.1毛羽问题
使用压力棒隔距块后,毛羽增加经分析是由于压力棒将浮游区分成两部分,加强了控制,有利于后弯钩纤维的伸直,但前弯钩经过压力棒时弹性回复力大,形成乱纤维,致使加捻卷绕中纤维外露形成毛羽。针对此,须采取以下措施:尽量使用小口径导纱钩;不影响断头的情况下加重钢丝圈重量,做好三同心;采用低硬度胶辊,加强对纤维的控制。
调整后毛羽H指标改善,如下表,品种C18.2T
|
毛羽H
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
调整前
|
5.0
|
14.16
|
11
|
115
|
108
|
2.1
|
调整后
|
4.7
|
14.02
|
10
|
112
|
101
|
3.5
|
2.5.2出硬头问题
压力棒将浮游区分成两小浮游区,长度缩短,控制力增强,容易出硬头。从减少牵伸力、增加握持力方面解决,可以增大压力棒隔距块,也可以采取“两大一小” (大的后罗拉隔距、大的后牵伸倍数、小的粗纱捻系数)工艺,出硬头现象能够得到解决。
增大压力棒隔距块试验
|
毛羽H
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
2.75压力帮隔距块
|
5.0
|
14.13
|
10
|
126
|
112
|
3.5
|
3.0压力帮隔距块
|
4.9
|
14.10
|
11
|
96
|
101
|
3.4
|
“两大一小” 工艺试验
|
后牵伸
|
隔距
|
粗纱捻度
|
毛羽H
|
条干CV%
|
细节(个/千米)
|
粗节(个/千米)
|
棉结(个/千米)
|
管间CVb%
|
调整前
|
1.25
|
18x30
|
4.73
|
4.8
|
14.07
|
8
|
86
|
108
|
3.32
|
调整后
|
1.29
|
18x36
|
4.57
|
4.6
|
14.10
|
7
|
75
|
96
|
3.10
|
使用压力棒隔距块后,成纱质量指标都有所改善,通过工艺、技术调整,毛羽指标、出硬头现象得到了解决。但管间CVb%增大,其具体措施需要从设备等各个方面加以控制。
3结语
每一种纺纱器材都有各自的特点,并且每一种器材在更新发展中都有独特的性能。任何事物都是有联系的,在使用纺纱器材时要考虑与工艺技术的配合、与工艺适应性的要求,充分发挥纺纱器材的作用,促进品质更好的提升。
参考文献:
〔1〕 荆越编。关键纺纱器材,北京:中国纺织出版社 ,2010-11-26。
〔2〕 赵博。应用新型纺纱器材减少成纱毛羽,纺织器材,2004年3月。
〔3〕 魏雪梅。纺纱设备与工艺 ,北京:中国纺织出版社 ,2009-5-1。
〔4〕 郁崇文。纺纱工艺设计与质量控制,北京:中国纺织出版社出版,2005-09-01
〔5〕 蔡志勇;陈名均。细纱牵伸器材及工艺配置对成纱细节的影响,纺织器材,2007年3月。
〔6〕 张毅;王东明。国产新型下销性能特点及纺纱试验[J],棉纺织技术,2005年10期。
〔7〕 高科军;刘俊杰;杜应战。细纱工序稳定产品质量的几点做法[J],纺织器材,2011年04期。
〔8〕 张毅;王东明。国产新型下销性能特点及纺纱试验[J],棉纺织技术,2005年10期。